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迅达真空泵丨电厂水环真空泵故障浅析

更新时间:2015-08-04 17:21:02 浏览次数:221次
区域: 肇庆 > 高要
来源:商家
供求:转让
类别:工程机械
成色:全新
价格:1000 元
一、设备概况及故障现象
某公司凝汽器抽真空系统水环真空泵,每台机配有2台泵,一运一备,型号为2BW5— 353—OEW4,转速:590r/min,配套功率:160kWo
该公司1#、2#机组在投产后,凝汽器真空泵在运行中多次出现叶轮产生裂纹、叶片断裂的故障。更换转子2次,严重威胁机组安全运行。
二、广东真空泵分析水环真空泵构成
2BW5—OBK4型水环真空泵主要由泵体、叶轮、轴、侧盖、分配器等组成,侧盖与分配器分开。叶轮材质采用316L整体铸造,并装有自动排水阀。轴封采用填料密封,轴上装有可更换的轴套,采用两套NU226单列圆柱滚子轴承作为支承,一套6226单列圆珠滚子轴承作为定 位,并平衡叶轮产生的轴向推力。
水环式真空泵主要用于抽吸凝汽器中不凝结气体,维持凝汽器真空,工作介质为除盐水。迅达真空泵的安全运行直接影响汽轮机的安全稳定经济运行。
三、迅达真空泵厂阐述水环真空泵工作原理
叶轮偏心地安装在泵体内,水泵启动前向泵内补入一定髙度的水,叶轮旋转时,水受离心力的作用 而在泵体壁内形成一个旋转的水环,叶片及两端的侧板(又叫分配器)形成密闭的空腔,在前半转(此时经过排气孔)的旋转过程中,密封容积逐渐缩小,气体从排气孔排出,随之排出的还有一部分水。
四、故障原因、解决措施及处理效果
1、故障原因
该公司水环真空泵在正常运转状态下,电流由201A突然升至大285A,之后电流下降并摆动,就地检査发现水环真空泵壳体中央两处略有鼓包,表面油漆脱落。根据外观检査判断,引起泵电流突然增大的原因属于转子叶片瞬间断裂造成,从泵解体后取出的断裂叶片得到证实。
1)直接原因。从断裂的叶片断口处可看出叶片存在铸造缺陷,内部有夹砂现象,致使泵在高真空拉应力的作用下将其拉断。叶片的材质为 lCrl8Ni9不锈钢,这种材质在铸造时其流动性较差,极易造成夹砂现象,但从外表又很难发现。
2)间接原因。泵在超过极限真空(20mbar)状态下运行时,对叶片产生很大的拉应力,这从解体后叶片弯曲的程度(弯向与轴转向一致)可看出。另外,高真空所形成的巨大拉应力作用在叶片上,导致叶片疲劳断裂,该现象往往出现在叶轮铸造缺陷的位置。从真空泵3次叶片断裂的情况也可以得到证实。
2、解决措施
水环真空泵入口加装大气喷射器。
1)大气喷射器工作原理。水环真空泵加装大气喷射器是通过从泵的排气侧(汽水分离箱)引入100kPa左右的气流,通过缩放喷嘴加速形成高速气流,并在喉部形成较大的负压,来带动吸入口内的气 体一起从吸气支管进入泵内,从而提升泵内的吸入压力,减轻泵的气蚀,达到稳定运行的目的。加装了喷射器后可以将凝汽器真空泵内真空由88. 0kPa~ 81.0kPa降低至81kPa~74kPa,从而大大气蚀,降低噪音。
2)改造内容。在迅达真空泵入口与逆止阀之间加装两个气动蝶阀,原真空泵入口逆止阀保留,在大气喷射器至真空泵汽水分离器管段加装第3台气动阀,在汽水分离器靠排气侧的顶部开孔φ89mm并焊接一弯头及法兰,用以连接喷射器吸人直管,在泵进汽管靠分离器侧顶部开孔φ59mm,焊接一弯头及法兰,作为大气喷射器接口用。
3)经济性分析。如果不进行改造,每年水环真空泵叶片按损坏断裂2次计算,需要检修和更换叶轮的费用约20万元,该工程每台机组投入20万元,总投资为80万元,4年内即可收回成本。另外,从安全运行角度来讲,其经济效益和安益更是不可估量的。
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